5月15日,中石油東北銷售公司通過跨區域技術協作的方式,成功修復了南沙油庫一臺停用長達10年的汽油辛烷值機,設備檢驗分析功能全面恢復,檢測精度符合國家標準,節約購機資金500萬元,推動存量資產盤活。
油品檢驗檢測設備在油品質量管理中扮演著至關重要的角色,其綜合效能直接關系著油品質量管控水平和市場響應能力。近年來,東北銷售深入貫徹集團公司提質增效部署要求,將閑置資產盤活納入“十四五”精益管理重點工程,建立“機關統籌+區域協同+專業支撐”聯動機制,依托油品監督檢測中心專業管理力量組建跨區域技術合作攻堅團隊,全面評估各單位資產狀態和使用情況,重點開展閑置時間長、有使用價值的設備設施的盤活。
針對廣州南沙油庫化驗室一臺停用10年的汽油辛烷值機制定“一機一策”盤活方案,統籌選派技術專家團隊駐點攻關,創新采用“三步診斷法”,通過油路壓力測試精準定位輸油管老化問題,借助熱成像技術發現冷卻系統設計缺陷,結合振動頻譜分析查明電機傳動異常問題。針對4號油杯斷油、氣缸升降失靈等突發故障,技術人員采取“模塊化拆解、逆向工程修復”方式,創造性改造冷卻循環管路,成功突破技術難題,實現故障修復。在兩次測試未達到標準的情況下,研發“溫度補償校準算法”,最終使設備檢測誤差控制在±0.2辛烷值單位以內。
為確保設備長期得到規范維護,技術團隊同步建立“數據驅動”維修標準,累計開展設備潤滑點位12處,調整實驗條件參數8項,配制正標燃料4000mL獲取實驗數據62組,形成《辛烷值機維修調試報告》,為提升設備檢驗精度和延長使用壽命提供了技術保證,為后續同類閑置設備效能激活提供了樣板經驗。
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